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制粉车间改造给煤机创效30余万元
2008-10-31 点击量: 编辑:罗丹 作者:甘孝剑 陈绍元
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    本报讯 日前,炼铁厂制粉车间对2号给煤机进行了改造,不仅解决了1、2号高炉喷煤制粉系统停机处理设备故障的难题,还大大降低了职工劳动强度,经厂相关部门认定,可年创效30.3万元。
     
    2号给煤机系1、2号高炉喷煤制粉系统供煤设备,一旦出现皮带夹层积煤致皮带跑偏拉断皮带等事故,将影响两座高炉的正常喷煤。自去年5月份2号给煤机投产以来,皮带尾轮经常出现堵煤致皮带跑偏磨损、皮带划坏及给煤率精度下降等情况,已造成皮带更换了2次。为此,该车间采取应急措施,每10小时必须停机清扫给煤机夹层里的积煤。但因给煤机内空间狭小,给清煤工作带来了相当大的难度,每次需停机2个多小时清理,一定程度上影响了高炉的正常喷煤。
     
    对此,该车间综合影响2号给煤机运行不正常的原因,于8月初进行改造,解决因皮带刮板边缘不齐整,造成皮带上的原煤未被刮净转至尾轮后部形成堆积;将给煤机刮板链条向尾轮后部移50mm,解决因刮板链条靠前,尾轮积煤不能被刮走,致使原煤堆积过多跑至皮带夹层造成皮带跑偏;将给煤机入口阀下方的帮板加长10 mm,解决因给煤机入口阀与皮带帮板间隙过大,造成原煤反弹进入皮带夹层。
     
    通过两个月的观察,此次改造成效显著,现在每周只需对给煤机例行检查2次,每次检查只需30分钟,不仅保证了1、2号高炉喷煤正常制粉的需要,还大大减轻了职工的劳动强度。

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